改進之后的管道式永磁除鐵器實現了怎么樣的效果
在選煤廠的作業要求中,只要安裝的
除鐵器能夠將煤里面0.1~0.25kg的鐵磁性雜質除掉,除凈率達到95%,就能起到有效保護破碎機等機械設備,避免鐵桿縱向撕裂膠帶運輸機膠帶等事故的出現。然而在實際生產中,質量小于0.1kg的鐵塊與0.35~0.6g的細小雜鐵從煤里面吸出率還到不了20%,直接影響了商品煤的外在質量指標。
要想把這些較細的雜鐵吸出,就需要提高管道式永磁除鐵器的除鐵能力,讓除鐵方式朝細化發展。傳統的管道式永磁除鐵器管道既要考慮耐受磨,又要考慮吸鐵的效率,但其自有的結構使得管道的設計難度增加,因此很不易達到兩個想要的目標。
為此改進原有管道式永磁除鐵器的結構,一種穩定性高、底板可替換的拆分式自卸管道式永磁除鐵器被研制出來。拆分式管道式永磁除鐵器主要由殼體、滾筒式旋轉永磁除鐵機構、卸鐵口、固定裝置、可換式底板、減速機、傳動裝置、分選殼體八部分組成。
改進之后的管道式永磁除鐵器的效果:
1、可換式底板設計。可換式的底板鑲嵌于殼體的兩側板內,一側焊接著固定板,另一側開了長方型的孔,并有固定裝置上下聯接。可換式底板上面通過耐溫的專項膠粘接厚陶瓷片或耐受磨材料,延長了設備的壽命。當底板磨損時可直接進行替換,快捷方便,替換時間短,不會對生產進度造成影響。
2、在分選殼體里面的滾筒式旋轉永磁除鐵機構磁極支撐于圓周上,安裝著N、S交替且軸向排列的多組永磁磁極組。機構固定于分選殼體兩面的側板上,代替了當下市場上所使用的鏈條,帶動磁條的分選除鐵機構,沒有鏈條松動、斷裂等現象。